位于湖北以東的某褐鐵礦大部分礦石鐵品位在40%左右,并含有較高的硫。由于沒有統(tǒng)一規(guī)劃,剝巖的貧礦沒有規(guī)劃存放,不利于擴大規(guī)模。由于沒有選礦廠,貧礦無法利用,采富棄貧,不經濟也不合理。該礦礦石中含有部分錳資源,當?shù)匾恢倍細渌敵闪畠r產品賣給江蘇一些鋼廠做配礦。為了合理利用當?shù)刭Y源,更好的開發(fā)該礦,江西理工大學對該礦進行了可行性研究。經過磁選和磁化焙燒等試驗,結果表明,該礦能夠產出合格精礦。
一、原礦性質
1、原礦化學性質
原礦多元素化學分析結果見表1。
表1 原礦多元素分析結果
從表1可以看出,除Fe外,其它元素都沒達到工業(yè)標準,但是作為鐵礦來說,原礦中的S是偏高的(鐵精礦要求S<0.5%)。因此,為了得到合格的精礦,就必須要進行脫S。
2、原礦工藝礦物學
工藝礦物學是了解和認識礦物的一個重要方法。該礦從原礦的物質組成來看,鐵礦物主要回收對象包括針鐵礦-水針鐵礦,赤鐵礦-水赤鐵礦,還有少量的磁鐵礦和赤鐵礦。脈石礦物以石英、重晶石、粘土礦物為主。鐵礦物與脈石礦物的嵌布關系密切,石英以晶簇形式分布于褐鐵礦空洞之中,重晶石裂縫之中有鐵礦物充填,膠狀、格架狀鐵礦物之中也包裹有重晶石。所以在這種礦物的集合體中,礦物的回收比較困難,必須經過必要的處理才可以得到較高的品位和回收率。
該礦的主要成分是褐鐵礦,也就是氧化鐵的水化合物。經過比磁化系數(shù)測定,該礦的比磁化系數(shù)為53.2×10(-6)(cm.g-1),屬于弱磁性礦物。所以一般的弱磁和中磁選都比較難回收。根據原礦的組成,該礦的脈石解離度測定結果見表2。
表2 不同細度下礦石中褐鐵礦與脈石的解離度
3、礦石變化
該礦礦石中含有赤鐵礦、磁鐵礦、褐鐵礦,它們之間在一定條件下可以互相轉化。在氧化帶里,赤鐵礦可以由褐鐵礦或纖鐵礦、針鐵礦經脫水作用形成,但又可水化變成針鐵礦,水赤鐵礦等,在還原的條件下,赤鐵礦可轉變?yōu)榧傧蟠盆F礦,磁鐵礦受氧化可轉變?yōu)榧傧蟪噼F礦,如部分轉變,稱假磁赤鐵礦。磁赤鐵礦具有磁性,是磁鐵礦氧化轉變?yōu)?gamma;-Fe2O3的結果。在自然界磁鐵礦和赤鐵礦之間的相互轉化在一定條件下能達到平穩(wěn)(見圖1)。
圖1 赤鐵礦與磁鐵礦相互轉化的平穩(wěn)曲線
二、原礦探索性研究
1、磁選探索性研究
針對該礦石磁性弱的特點,先采用強磁選機進行選別。贛州金環(huán)公司生產的脈動高梯度磁選機是一種利用磁力、脈動流體力和重力的綜合力場連續(xù)分選細粒弱磁性礦物的工業(yè)設備,它具有富集比大,選礦效率高,磁介質不易堵塞,設備工作穩(wěn)定等優(yōu)點。所以本次試驗采用該公司的Slon-100型小實驗機進行探索性實驗。
(1)、激磁電流的探索性試驗研究
合適的場強是提高產品質量的前提。根據現(xiàn)場及實際經驗,在變換不同激磁電流的時候,首先固定其沖程為14mm,沖次為180r/min。
從表3結果可見,激磁電流從500A增加到900A時,精礦鐵品位和回收率都隨之增加,硫的品位降低。但當激磁電流達到900A以后,繼續(xù)增大激磁電流。鐵精礦回收率增加,但品位卻隨之下降,而且鐵精礦中硫的品位大于0.3%,所以綜合考慮,選礦試驗采用900A比較合適。
表3 激磁電流試驗結果
(2)脈動沖程比較試驗
高梯度磁選機的特性之一,就是輔以脈動運動進行分選,故脈動沖程的合適選擇,對分選效果影響較大。沖程試驗中固定沖次為270r/min,轉環(huán)轉速為3.6r/min,變更不同的沖程,試驗結果見表4。
表4 沖程比較試驗
從表4可以看出,沖程在14mm指標較好。說明沖程在14mm的時候,各產品得到了較好的松散,在這種磁場作用下,精礦的產率達到58.03%,回收率達到了82.89%,*終硫在精礦里面的品位只有0.1%左右,達到了國標要求。
由于采用該工藝需要購買價格較高的磁選機設備,而且經過磁選的鐵精礦品位不是很高,其褐鐵礦售價也不是高,產品只能出售給小型鋼鐵企業(yè)。為了提高產品質量,在經過強磁選的基礎上還進行了磁化焙燒試驗。
三、磁化焙燒-磁選試驗
該鐵礦是以褐鐵礦為主要礦石,但是褐鐵礦并不是具有固定化學成分的純礦物,而是若干種礦物的混合物,因此,褐鐵礦的含鐵量并不穩(wěn)定。其次,褐鐵礦容易過粉碎,而產生大量難以回收的高品位礦泥,不僅降低了回收率,而且在選礦過程中是干擾因素。尤其是該礦石所含各礦物的嵌布粒度均較細,這就要求磨礦要細,也給選別作業(yè)造成諸多不利因素。
磁化焙燒-磁選是處理弱磁性低品位鐵礦石的一種成熟工藝。該工藝一方面在焙燒過程中能脫除一部分雜質;另一方面通過磁選或磨礦磁選能獲得高品位的鐵精礦。
1、試驗流程及設備(見圖2)
圖2 磁化焙燒-磁選試驗流程
試驗用馬沸爐型號為400×250×160。
磁選機型號為CTB-400(筒表面平均場強為98.3kA/m,1228.75Oe)。
2、試驗方法和結果
取原礦與無煙煤混合(煤粉的比例為20%),在馬費爐中進行還原磁化焙燒,改變磁化焙燒溫度(850,900,950,1000℃)和時間(0.5,1,2h),將所得的產品磨至-0.075mm占87%,用磁選管分別進行磁選(磁場強度為120kA/m)。同時,還進行了無煙煤和褐煤的對比試驗,結果表明,在相同條件下,褐煤效果明顯優(yōu)于無煙煤;對同一種煤,隨著煤粉用量的降低,鐵精礦全鐵含量降低;另外,采用無煙煤,磁化焙燒的全鐵含量和原礦沒有差別,而采用褐煤時,磁化焙燒礦的全鐵含量比原礦提高了近10個百分點,磁化焙燒后的礦樣的重量也減少了20%左右。綜合考慮成本與指標,選用褐煤,煤粉用量為原礦的15%~20%為宜。比較所得精礦品位和回收率可知,以條件950℃、2h為*佳。試驗結果見圖5。
表5 磁化焙燒-磁選試驗結果
4、結論
綜上所述,為了得到更優(yōu)質的鐵礦石,試驗采用先強磁選,在電流為900A,沖程為14mm的時候,可以得到品位為53.18%,回收率為82.89%的鐵精礦。而且鐵精礦中硫的品位也從1.09%降到了0.27%以下。針對磁選后的產品,還進行了焙燒-弱磁選研究。在煤粉用量為原故的15%~20%,溫度控制在950℃,焙燒2h后,經過球磨和弱磁選別,可以得到品位為65.21%的鐵精礦,而且產品中的硫含量也降到了0.11%。
該地區(qū)的部分礦石由于含硫比較高,而且沒有采取科學的選礦試驗和選礦方法,所以一直沒有得到利用。通過上面的試驗可知,當采取強磁選時,可以脫除較大部分的硫,這樣的產品可以銷售到該縣和周邊縣市的小型鋼廠。但是隨著國家對環(huán)境污染的嚴格控制,在不久的將來,小型鋼廠可能倒閉或者重組,強磁選的產品還可能再次面臨滯銷問題。“焙燒-弱磁選”苣為該地區(qū)的褐鐵礦找到了一個新的解決方法。