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提高磁選機介質(zhì)回收率的方法

時間:2017-03-10 21:28:01 來源:本站

重介選煤是目前選煤工藝中*主要的洗選方法,磁選機是回收重介質(zhì)的主要設(shè)備。一般重介質(zhì)選煤稀介進入磁選機的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在25%左右。隨著選煤廠洗選量的加大、原煤煤質(zhì)的不穩(wěn)定、原煤中煤泥含量的增加,進入磁選機的稀介質(zhì)量分?jǐn)?shù)也逐漸增大,造成選煤廠跑介問題日益嚴(yán)重。

濟三煤礦選煤廠由于磁選機回收效率不理想導(dǎo)致介質(zhì)消耗高,為生產(chǎn)運營帶來諸多負(fù)面影響。通過對磁選尾礦進行采樣化驗和分析,發(fā)現(xiàn)溢流磁性物質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達0.71g/L,帶介量遠(yuǎn)超過正常值。

磁選機回收率直接關(guān)系生產(chǎn)穩(wěn)定,為了達到節(jié)能減排和降低生產(chǎn)成本的目的,濟三煤礦選煤廠對磁選機進行了有效探索和創(chuàng)新,*終達到了提高介質(zhì)回收率的目的。

一、影響磁選機回收率的主要因素

1、生產(chǎn)工藝

選煤廠原有設(shè)計中磁選機入料分為精煤脫介篩稀介和系統(tǒng)分流而出的合格介質(zhì)兩部分。精煤脫介篩稀介直接自流入對應(yīng)的磁選機,系統(tǒng)分流出的合格介質(zhì)部分進入集料桶由泵給入磁選機。精煤脫介篩稀介深度較低,系統(tǒng)分流出的合格介質(zhì)深度高、密度大、含泥量高,且分流量不穩(wěn)定。磁選機存在入料量和入料性質(zhì)不穩(wěn)定等問題,造成磁選機回收效率低,生產(chǎn)介耗高達2.8kg/t。

2、生產(chǎn)過程和管理

生產(chǎn)過程中,要保證磁選機正常工作,避免跑冒滴漏的發(fā)生,離不開合理的操作與管理。但由于崗位人員操作失識,導(dǎo)致磁選機入料管和底流管堵塞,造成磁選機工作異常,這也是回收率低的主要原因。

3、磁選機溢流裝置

永磁筒式磁選機溢流裝置是控制介質(zhì)流流失的關(guān)鍵配件,其主要作用是在達到磁選機的*佳設(shè)定后,通過調(diào)節(jié)機內(nèi)液位,保證溢流口有連續(xù)的液流使磁選機磁選效率提高。

原有的溢流調(diào)節(jié)裝置只是在溢流口處加設(shè)一塑料薄板,事先調(diào)節(jié)好開孔度,擱置到溢流口處,尾料卸料端的水位必須控制在磁鐵下10mm左右。調(diào)整水位只能調(diào)節(jié)塑料板,這樣可以保證液體在流入尾礦前直接導(dǎo)入磁鐵。當(dāng)開孔度需要調(diào)節(jié)時,必須停止給料進行調(diào)節(jié),不僅費時費力,還影響選煤生產(chǎn)。尤其當(dāng)連續(xù)供料時,塑料板上方易積存物料,極易將塑料板堵塞,如果調(diào)節(jié)溢流口開孔度,還需停車清理積存物料,現(xiàn)場使用非常不便。

二、采取的主要措施

1、改進工藝

將精煤脫介篩稀介引入煤泥磁尾桶與系統(tǒng)分流出的合格介質(zhì)在桶內(nèi)混合,由泵一同給入磁選機。這樣磁選機入料性質(zhì)基本達到穩(wěn)定。另外,在煤泥磁尾桶內(nèi)增設(shè)清水管路,用于補加清水。補加清水量與桶的液位聯(lián)動,實現(xiàn)煤泥介質(zhì)桶液位平穩(wěn)穩(wěn)定。這樣既能保證磁選機入料量的穩(wěn)定,又能降低磁選機入料濃度。

2、改造溢流調(diào)節(jié)器

現(xiàn)場發(fā)行溢流調(diào)節(jié)器工作原理為:通過旋轉(zhuǎn)不銹鋼手輪使不銹鋼絲繩做往復(fù)運動,帶動不銹鋼錐體在下水的水管口上方做上下運動,從而達到調(diào)節(jié)下水流速的目的。儀器材質(zhì)均為不銹鋼,可不受磁選滾筒磁力的影響,耐腐蝕且耐用,調(diào)整手輪在水面上方,調(diào)節(jié)時既簡單方便又直觀。

這種調(diào)節(jié)方式通過改變在下料口處錐體段的大小來改變流速,可以**調(diào)節(jié)流量,無重復(fù)勞動,省時又省力。溢流穩(wěn)定保證持續(xù)1cm的穩(wěn)流層,達到調(diào)節(jié)水下流速穩(wěn)定溢流的目的,有效減少跑介現(xiàn)象的發(fā)生。

3、崗位培訓(xùn)

對于職工責(zé)任心不強和生產(chǎn)素質(zhì)低的問題,主要通過進行崗位培訓(xùn)的辦法解決,具體實施方法為:①崗位人員實行定崗定員制,使其熟悉磁選機崗位設(shè)備及生產(chǎn)注意事項;②編制并下發(fā)崗點《設(shè)備操作手冊》;③分批安排崗位人員到其他**重介選煤廠進行10d的跟班學(xué)習(xí);④定期安排管理人員對崗位人員進行集中授課。

改造完成后,磁選尾礦帶介量大幅降低,磁選機分選效果顯著提高,入料連續(xù)穩(wěn)定,溢流方便調(diào)節(jié),尾礦固體磁性物質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過0.8%。全廠介質(zhì)消耗由2.8kg/t降為1.6kg/t,介質(zhì)回收率達到99%。磁選機回收率的提高大大降低了介耗,提高了產(chǎn)品煤質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本。

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