通過對赤鐵礦尾礦品位影響因素和尾礦性質(zhì)等的考察分析,針對選礦廠實(shí)際,研究降低尾礦品位的措施,提高經(jīng)濟(jì)效益。
1)強(qiáng)化以原礦FeO含量穩(wěn)定為目標(biāo)的供配礦工作,保證入選礦石性質(zhì)的穩(wěn)定。
①為保證供配礦計劃落實(shí),建立由地質(zhì)、采礦計劃和選廠生產(chǎn)計劃組成的供配礦小組。根據(jù)計劃的需要對各個礦體性質(zhì)進(jìn)行試驗(yàn)分析,按分析結(jié)果,確定出礦部位,進(jìn)行配礦,提出礦石質(zhì)量計劃,計劃要保證入選礦石FeO含量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
②按周對準(zhǔn)備出礦的部位進(jìn)行礦石性質(zhì)試驗(yàn)。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果和精礦生產(chǎn)量的要求,研究確定每個部位每周出礦量,做到好、次礦合理搭配入選,保證礦石性質(zhì)的穩(wěn)定。
③地質(zhì)技術(shù)員每天到采廠出礦部位對礦石性質(zhì)狀況進(jìn)行檢查監(jiān)督,并檢查供配礦落實(shí)情況,對供配礦出現(xiàn)的問題及時調(diào)整。同時,每天取粗細(xì)分級溢流樣進(jìn)行可選性試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果與配礦結(jié)果進(jìn)行比較,對礦石性質(zhì)變化及時反饋給供配礦小組,指導(dǎo)配礦工作及選廠生產(chǎn)。
④強(qiáng)化供配礦計劃兌現(xiàn)率的控制與管理,采廠要把供配礦工作作為日常生產(chǎn)組織與設(shè)備管理工作的重點(diǎn),確保出礦鏟的完好,按計劃組織供配礦,避免好、次礦集中入選造成的入選礦石的質(zhì)量波動,日供配礦兌現(xiàn)率達(dá)到96%以上。
2)做好日常尾礦品位的考察工作,指導(dǎo)降低尾礦品位工作。
①在日常生產(chǎn)過程中,堅持按周對選別各作業(yè)及綜合尾礦品位進(jìn)行考察分析,主要測定其尾礦品位和尾礦中可回收鐵分布率。根據(jù)考查結(jié)果分析尾礦品位高的原因,采取相應(yīng)措施。并作為一項制度來貫徹執(zhí)行。
②嚴(yán)格控制選礦各作業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn),適應(yīng)降低尾礦品位的需要。為降低尾礦品位,選礦工序管理必須從強(qiáng)化各作業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)人手,保證每一段作業(yè)適應(yīng)降低尾礦品位的要求。嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作和設(shè)備狀況管理,使磨礦粒度、生產(chǎn)能力、選別濃度和設(shè)備處于*佳狀況。為此,要建立逐級技術(shù)操作和設(shè)備狀況的檢查制度,并根據(jù)需要組織供需設(shè)備治理工作,保證選礦工序狀況達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,把尾礦品位控制在合理的范圍內(nèi)。
3)嚴(yán)格控制強(qiáng)磁前濃縮溢流濃度,減少金屬流失。
為減少強(qiáng)磁選機(jī)的配置臺數(shù),在強(qiáng)磁選機(jī)前配置了濃縮磁選作業(yè),日常生產(chǎn)過程中,由于濃縮機(jī)面積配置問題,濃縮溢流濃度偏高,導(dǎo)致細(xì)粒級鐵礦物雖濃縮溢流進(jìn)入*終尾礦而影響尾礦品位。為研究對其回收的合理性,對強(qiáng)磁前濃縮溢流進(jìn)行了再選試驗(yàn),即濃縮機(jī)溢流先經(jīng)過強(qiáng)磁選,強(qiáng)磁選精礦再進(jìn)行反浮選處理。試驗(yàn)結(jié)果見表1。
從表1可以看出,強(qiáng)磁前濃縮溢流強(qiáng)磁選效果較為理想,但浮選效果較差,其精礦品位僅有25.82%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到鐵精礦的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對其采取強(qiáng)磁選,浮選進(jìn)行回收是不可行的。主要是其粒度太細(xì),-10μm含量達(dá)到51.8%,較為難選,有待于進(jìn)一步研究。另外由于溢流量大,采取技術(shù)措施不盡合理。因此,日常生產(chǎn)組織過程中合理控制強(qiáng)磁前濃縮溢流濃度可以有效降低尾礦品位。
4)采取技術(shù)措施,從根本上降低尾礦品位。
在大規(guī)模選礦生產(chǎn)中,影響尾礦品位的因素較多。在日常生產(chǎn)過程中雖采取諸多管理措施,但尾礦中仍有不合理的鐵流失現(xiàn)象。因此,采取技術(shù)措施,降低尾礦品位、提高金屬回收率可降低選礦比、降低鐵精礦成本。
通過開展降低尾礦品位研究,對各作業(yè)尾礦進(jìn)行性質(zhì)分析和再選試驗(yàn)研究工作,發(fā)現(xiàn)浮選尾礦具備再回收的條件。經(jīng)過試驗(yàn)確定對浮選尾礦進(jìn)行弱磁,強(qiáng)磁連選,對獲得的粗精礦進(jìn)行再磨再選(弱磁一強(qiáng)磁-浮選),取得了較好的效果。試驗(yàn)數(shù)質(zhì)量流程見圖2。
由圖2可以看出,浮選尾礦經(jīng)弱磁強(qiáng)磁選別后浮選尾品位降低了8.54個百分點(diǎn),粗精礦再經(jīng)再磨再選可獲得品位61.09%、作業(yè)產(chǎn)率8.91%的鐵精礦。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,對浮選尾礦進(jìn)行再磨再選后,其回收的精礦產(chǎn)率為1.18%。若選礦生產(chǎn)球磨臺時為420t/h,作業(yè)率為92%,則每天大約可以多產(chǎn)61%品位的鐵精粉210t。若綜精品位按65%,產(chǎn)量按4500t/d計,則該部分精礦會使綜合精礦品位降低0.175個百分點(diǎn),對精礦品位影響不大。因此說,對浮選尾礦進(jìn)行再選回收處理可提高精礦產(chǎn)率1.18%,可降低尾礦品位3.85個百分點(diǎn),年可增產(chǎn)7.665萬噸,年效益6800余萬元。
選礦廠影響尾礦品位的因素較多,它與入選礦石性質(zhì)、產(chǎn)品指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、選別設(shè)備狀況及管理水平有直接關(guān)系。要降低尾礦品位、減少金屬流失、提高經(jīng)濟(jì)效益,除強(qiáng)化工序設(shè)備管理、加強(qiáng)生產(chǎn)組織和尾礦品位分析控制外,采取技術(shù)措施對尾礦進(jìn)行再選回收可以從根本上解決問題,實(shí)現(xiàn)降低尾礦品位、提高金屬回收率、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。
對赤鐵礦選礦工藝流程各段作業(yè)尾礦的分析與研究表明,合理控制強(qiáng)磁選機(jī)磁場強(qiáng)度和強(qiáng)磁前濃縮溢流濃度、對浮選尾礦進(jìn)行再選回收均能有效降低尾礦品位。在目前的煉鐵原料市場的前景下,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,在國內(nèi)同類型礦山具有推廣價值。
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