通過對赤鐵礦礦石性質(zhì)的研究和選礦工藝流程的全面考察分析,該選礦工藝流程雖運行狀況較為穩(wěn)定,主要技術(shù)指標也達到了設(shè)計目標,但仍有進一步改進的潛力,以提高流程的經(jīng)濟性和合理性。
1、選礦工藝流程在體現(xiàn)礦石性質(zhì)適于階段磨礦-粗粒拋尾的技術(shù)路線方面有待于改進。該工藝流程設(shè)計一次磨礦后連續(xù)兩次分級實現(xiàn)粗細分級,粒粗級進入螺旋溜槽重選作業(yè)提取合理精礦,細粒級進入弱磁、強磁選、浮選作業(yè)。這樣導(dǎo)致合格的粗粒尾礦必須經(jīng)過再磨再,不僅使二段磨礦機的容積加大,導(dǎo)致增加不必要的循環(huán)負荷和磨礦等消耗,粗細分級在流程中的位置不盡合理。從礦石性質(zhì)特點看,粗細分級安排在弱磁、強磁選作業(yè)后,只對選別得到的弱磁強磁粗精礦進行分級,這樣即可實現(xiàn)提前提取合格精礦,也可實現(xiàn)粗粒拋尾,并可減少強磁前濃縮機的建設(shè)和粗細分級作業(yè)螺旋溜槽的配置臺數(shù),工藝流程相對簡單,又可解決尾礦粒度細帶來的尾礦庫筑壩困難的問題。
2、打螺中礦處理方式應(yīng)進行改進。目前,流程中拋螺中礦進入二次分級磨礦作業(yè), 這樣造成未能實現(xiàn)粗粒拋尾,導(dǎo)致二段磨礦量增加、消耗增加,尾礦粒度變細,帶來生產(chǎn)成本增加和尾礦庫筑壩困難。
因此,應(yīng)對掃螺中礦采用弱磁強磁選,實現(xiàn)提前拋尾、放粗尾礦粒度,解決再磨帶來的問題。
3、尾礦品位偏高。該工藝流程*終尾礦有浮選尾礦和中、強磁選以及強磁前濃縮溢流尾礦組成,流程對尾礦的控制研究的不夠全面,導(dǎo)致尾礦品位偏高,金屬流失嚴重,充分利用礦石資源的能力不足。特別是浮選尾礦和強磁前濃縮溢流,可回收利用的措施沒有考慮,應(yīng)對其進行二次利用。經(jīng)過對浮選尾礦進行強磁-再磨-浮選回收試驗,浮選尾礦品位由18.80%降低到13.58%,可降低綜合尾礦品位2.49%。
4、選礦新水量消耗高。選礦工藝流程用水設(shè)計不盡合理,新水量消耗較高,主要是三水平衡未經(jīng)細致研究,使用點分布不合理,各種設(shè)備的冷卻水,浮選用水均為新水,而冷卻水使用后直接排到濃縮機,未考慮重復(fù)利用;尾礦庫回水只是簡單的輸送到環(huán)水池,與環(huán)水混合而用,導(dǎo)致使用新水點位過多,并且環(huán)水池跑水現(xiàn)象時有發(fā)生。三水應(yīng)根據(jù)選礦各環(huán)節(jié)對水質(zhì)的要求進行平衡使用,*大限度的減少新水的使用點位。尾礦庫回水水質(zhì)較好,可在浮選和破碎附塵等任何選別點位使用,另外設(shè)備冷卻水應(yīng)進行相應(yīng)的再凈化處理循環(huán)使用。
5、結(jié)語
國內(nèi)赤鐵礦采用階段磨礦、重選-磁選-反浮選的這礦工藝流程較為普遍,為貫徹精料方針和解決赤鐵礦選礦難題提供了有效手段,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。該礦采用了鞍山地區(qū)赤鐵礦選礦經(jīng)驗,采用了階段磨礦、重選-磁選-反浮選工藝,建設(shè)了赤鐵礦選礦工藝流程。建成投產(chǎn)后,生產(chǎn)較為穩(wěn)定,技術(shù)指標就達到了設(shè)計水平,體現(xiàn)出該工藝流程的先進性和適應(yīng)性,但該流程只注重了提前提取合格精礦,未能充分利用可提前拋尾的這一礦石特性,在生產(chǎn)中也暴露出尾礦品位偏高、提前拋尾未實現(xiàn)、尾礦粒度偏細、尾礦庫筑壩困難、新水消耗高等一系列問題。通過對選礦工藝流程的全面考察和分析研究,應(yīng)在以下幾個方面進行改造。
(1)對尾礦的分析和試驗表明,通過對尾礦進行強磁-再磨-浮選的試驗,可降低尾礦品位2.49個百分點、提高金屬回收率7.47個百分點。
(2)對弱磁、強磁選工藝在流程中的位置合理性進行調(diào)整,弱磁、強磁選應(yīng)前移至一次磨礦分級后,達到放粗磨礦粒度的目的。這樣可減少濃縮機作業(yè)的建設(shè)和重選作業(yè)螺旋溜槽的配置數(shù)量,在解決尾礦庫筑壩問題的同時,降低二次磨礦循環(huán)負荷,提高生產(chǎn)效率。
(3)選礦流程的三水平衡需要進行研究改進,特別是回水的使用工藝范圍要擴大,將回水用在浮選和破碎等作業(yè),進一步降低新水消耗。
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