由于我國的鐵礦資源不能滿足鋼鐵生產(chǎn)的要求,每年需要進口大師的鐵礦石,因此,充分利用國內現(xiàn)有鐵礦石資源顯得尤為重要。我國鐵礦雖儲量大,但品位低、雜質多,97%以上需要選礦提高鐵精礦品位。鮞狀赤鐵礦嵌布粒度極經(jīng)車,是目前國內外公認的*難選的鐵礦石類型之一。隨著我國可利用的鐵礦資源逐漸減少,研究鮞狀赤鐵礦的高效選礦技術已凸顯重要性和緊迫性。
目前,我國鋼鐵人工業(yè)大師使用含堿外礦,堿金屬成為影響高爐正常冶煉的問題之一。防止堿金屬危害的主要措施是降低入爐鐵礦石的堿金屬含量。
貴州清鎮(zhèn)地區(qū)赤鐵礦屬弱磁性礦物,鐵礦物中赤鐵礦占90%以上,脈石礦物主要為伊利石、云母等,為了得到高質量的鐵精礦,著重研究了在提高精礦鐵品位的同時降低鉀含量工藝。
1、試樣性質的研究
1.1、礦石的化學組成
貴州清鎮(zhèn)地區(qū)的鮞狀赤鐵礦試樣多元素分析結果見表1。
分析結果表明,試樣鐵品位較高,達到53.10%,鉀含量為0.27%。
1.2、礦石礦物組成與組織特征
試樣表面呈暗褐紅色致密塊狀,無磁性,密度較大,有碳酸鹽細脈分布。用反光顯微鏡觀察,主要金屬礦物為赤鐵礦,含量85%~90%,其它為脈石礦物和碳酸鹽。礦石組織特征為:致密塊狀構造、細脈狀穿插結構、針狀結構、填隙結構等。
2、選礦試驗研究
2.1、重選-反浮選工藝流程試驗研究
為了探索重選回收本礦石的可行性,采用分選精度較高的φ400mm×340mm螺旋溜槽和φ80mm旋流器設備進行預富集和分級。再將重選精礦在20%礦漿濃度下用MYR1捕收劑反浮選提高鐵品位,用量為400g/t,試驗結果見表2。
試驗結果表明,該工藝精礦產(chǎn)率較低,回收率也很低,工藝指標不理想。
2.2、強磁選-反浮選工藝流程試驗研究
細粒強磁選采用XCSQ-50×70濕式強磁選機分選,對磨礦細度、磁場強度和給礦濃度進行了試驗研究。
2.2.1、磨礦細度對磁選指標的影響
取500g試驗樣,按65%的固體重量濃度,在XMQ-67型φ240mm×90mm的錐形球磨機中進行磨礦,用不同的篩子進行濕式篩分,將篩上部分烘干后稱重,計算對應磨礦時間下的細度,所用磁感應強度為930mT,試驗結果見表3。
試驗結果表明,隨著入選粒度的下降,精礦鐵品位略有升高,鉀品位基本沒有變化。
2.2.2、磁場強度對磁選指標的影響
在-0.074mm占90%條件下,磁感應強度分別為530、770、1020、1080mT進行磁選試驗,試驗結果見表4。
試驗結果表明,隨著磁選磁感應強度的增加,磁選精礦鐵品位緩慢降低,回收率增加較快,鉀含量略升。
2.2.3、給礦濃度試驗結果
為了考察給礦濃度對選別指標的影響,在磁感應強度為930mT,-0.074mm占90%條件下進行對比試驗,結果見表5。
試驗結果表明,隨著給礦濃度的增加,磁選精礦鐵品位略降,鐵回收率增加,鉀含量略升。因此,在不影響生產(chǎn)能力的條件下,應選擇較低的給礦濃度。
2.2.4、強磁精礦反浮選試驗
為進一步提高鐵精礦質量,將磁選精礦進行反浮選。浮選采用NaOH做調整劑,用量為1kg/t;用淀粉作抑制劑,用量為2.5kg/t;用CaO作活化劑,用量為600g/t;用MYR1為捕收劑,用量400g/t。反浮選結果見表6,經(jīng)過反浮選,精礦鐵品位略有上升,鉀含量有小幅下降。
2.3、磁化焙燒-磁選-反浮選工藝流程試驗研究
取-2mm原礦與煤粉混合進行還原焙燒,煤粉添加量為5%,焙燒溫度800℃,焙燒時間60min;再用CXGS-99型磁選管,以150mT磁場強度進行磁選;磁選后用MYR1捕收劑進行反浮選,用量為400g/t。磁化焙燒-磁選-反浮選結果見表7。
磁化焙燒后進行弱磁選,可有效回收鐵,反浮選后,鐵精礦的鐵品位達到61.27%,鉀品位降到了0.20%,鐵回收率達到了87.39%,取得了較好的選別指標。
2.4、以上三種工藝方案的比較
為了便于比較,將3種選別方法所得精礦品位和回收率集中列于表8。
從表8可見,焙燒磁選-反浮選法的精礦指標好于其它兩種工藝指標。
3、結論
通過磁化焙燒-磁選-反浮選工藝可以得到鐵品位為61.27%的較高品位的鐵精礦,鐵的回收率達87.39%。鐵精礦的鉀含量可以降到0.20%,達到了較好的選別指標。